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降低松散回潮机入口电子皮带秤流量波动

发布时间:2016-07-02
  某车间将原松散回潮机入口出口静态秤更换为连续型电子皮带秤,但新电子秤流量波动大,不能满足工艺要求。因此,需要采取具有针对性的防治措施,降低松散回潮机入口电子皮带秤的流量波动。 
  1 松散回潮机入口电子皮带秤现状 
  自分切机至松散回潮机设备如图1所示: 
  图1 自分切机至松散回潮机设备示意图 
  电子秤进料两级皮带及电子秤结构如图2所示: 
  图2 电子秤进料两级皮带及电子秤结构示意图 
  根据现状调查情况,引起流量波动末端因素主要有:1、批开始时,皮带2速度过快;2、光电2不灵敏;3、两皮带速度不匹配;4、光电3不灵敏;5、皮带2运行速度和秤速度不匹配;6、秤未校准;7、秤本身追踪设定值能力差。 
  据相关调查,要因主要如下:首先,批开始时,皮带2速度过快,批开始时,两皮带上无料,开启电子秤后,分切机才能开始切片。当第二片烟分切完毕时,第一片烟已经到皮带2中部,距离远超过标准;其次,两皮带速度不匹配,在两皮带交错端烟块堆积,皮带2上有规律性重叠烟块,重叠烟块运行到电子秤时,造成电子秤流量瞬间变高,有时过高烟块还造成松散回潮机入口堵料;然后,皮带2运行速度和秤速度不匹配,电子秤上两块烟间距没有缩小,说明皮带2运行速度相对于秤速度来说过低。 
  2 电子秤进料两级皮带及电子秤运行控制 
  在正常过料时,电子秤运行,当光电3处有料时,皮带2以略高于电子称皮带速度的低速度运行;当光电3处无料时,则以设定的高速度运行。皮带1则受光电2控制,有料时以低速运行;当光电2处无料时以高速运行。 
  一批次烟自电子皮带秤全部进入松散回潮机后,根据工艺要求,关停电子秤,防止混牌。这样,分切机自动停止运行,皮带1、皮带2上没有烟块。 
  当松散回潮机可以进料时,开启电子秤,分切机自动开始运行。控制程序如图3所示: 
  图3 控制程序示意图 
  测试从开启电子秤至松散回潮机开始进烟的时间,如下表: 
  表1 电子秤至松散回潮机开始进烟的时间(单位:s) 
  早班 241 238 240 239 
  中班 242 240 239 240 
  夜班 243 242 239 
  三班平均 240.3 
  从电子秤流量波动趋势图上看出,每批次前20钟波动大,而后波动稍小。 
  3 制定对策 
  3.1 提出对策 
  制定的方案主要如下: 
  表2 对策 
  要因 对策 
  1、批开始时,皮带2速度过快 1、增加备料选择功能,当电子秤启动时,皮带2上已连续铺满烟块 
  2、两皮带速度不匹配 2、试验优化电子皮带秤前两级皮带运行控制参数 
  3、皮带2运行速度和秤速度不匹配 
  3.2 有效性分析 
  一方面,当在上一批次电子称上的料过完后或当班的第一个批次时,可将控制柜上的备料旋扭转到“备料”上。此时皮带1和皮带2不受电子称控制,转而受光电1控制,当光电1处有料时皮带1和2运行,光电1无料时停止,当下一块烟叶挡住光电1时再运行,把烟叶移走后,光电1处又无烟叶,则皮带1和2又停止,如此往复,直到烟叶运行到光电3处时皮带1和2停止,不再过料,切片机也不再运行。在这个过程中如可以正常过料时,可人工将备料旋扭转到“正常过料”,此时两条皮带按“正常过料”程序运行。另外一方面,通过科学合理的试验,优化电子皮带秤前两级皮带运行控制参数,能够使皮带2上烟块连续且没有重叠。 
  3.3 对策实施 
  3.3.1 确定皮带1高速运行频率I1 
  结合工作经验:I1越大,皮带1以高速运行时间t1越短,但由于受分切机分切速度的制约,I1大到一定值后,t1变化越来越小。I1取几个不同水平进行试验,以正常运行时10分钟内t1累计时间T1为指标,如下表: 
  表3 皮带1高速运行频率I1 
  I1 9HZ 11HZ 13HZ 15HZ 17HZ 19HZ 21HZ 
  T1 2.03min 1.64min 1.26min 0.98min 0.96min 0.97min 0.99min 
  从上可以看出,从9HZ到15HZ,T1减小明显,15HZ至21HZ,t2变化不明显了。所以将I1定为15HZ。 
  3.3.2 确定皮带2高速运行频率I2、确定两级皮带速度系数K1、K2 
  用正交试验设计来确定两级皮带的运行速度系数。如果皮带2上烟块过高(2-3小块重叠),则在电子秤和松散回潮机入口易卡料,所以皮带2的速度大于皮带1;要使电子秤不脱料,则皮带1的速度大于电子秤速度。 
  3.3.3 进行正交试验设计 
  正式进行试验设计的主要目的是为了寻找皮带2高速运行频率I2、确定两级皮带速度系数K1、K2的较为佳值。 
  试验指标:电子皮带秤流量波动 
  表4 因子与水平 
  因子 水平1 水平2 水平3 
  皮带1速度系数K1 0.10 0.20 0.30 
  皮带2速度系数K2 0.35 0.45 0.55 
  皮带2高速频率I2 40HZ 35HZ 30HZ 
  表5 选用正交表:L9(34) 
  表头设计 K1 K2 I2 
  列号 1 2 3 4 
  (1)数据的直观分析 
  从各因子均值可以看出,使QB较为小的条件是K12K22I23。 
  (2)数据的方差分析 
  表6 方差分析表 
  因素 偏差平方和 自由度 F比 
  K1 0.015 2 15.000 
  K2 0.010 2 10.000 
  I2 0.004 2 4.000 
  误差e 0.001 2 F0.90(2,2)=9.000,F0.95(2,2)=19.000 
  FK1>F0.90(2,2),FK2>F0.90(2,2),因此,因子K1、K2在显著性水平0.10上是显著的,I2不显著。 
  由上述分析可知,较为佳条件为:K1=0.2,K2=0.45。I2由于不显著,从设备使用寿命考虑,选I2=30HZ。 
  (三)效果检查 
  随机查看早、中、夜班各班电子皮带秤瞬时流量趋势图(正常生产同批次10min其中一批次的流量趋势图如下: 
  图5 一批次的流量趋势图 
  找出较为大值、较为小值,计算流量波动,结果见下表: 
  表7 流量波动值 
  早班 中班 夜班 平均 
  0.35% 0.41% 0.27% 0.34% 
  4 结束语 
  综上所述,在完善的过程中,前面工序工艺质量在很大程度上影响后面工序的质量,松散回潮工序是车间第一道关键重要工序。流水线生产,流量不稳定,质量是没有办法稳定的。本次活动,解决了更换电子皮带秤,松散回潮机入口流量波动大的问题,使松散回潮的水分、温度、松散率、造碎等工艺质量得到了基本保证;并较更换电子皮带秤前使用静态秤时有较大程度提高,为后工序及较为终产品质量打下了坚实的基础。

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